经过低温甲醇洗后,工艺气中残存的二氧化碳降到()以下。
大修后开车时甲醇洗单元甲醇循环降温氨冷器液位应当()操作。
导致乙烯制冷压缩机二段吸入罐液位高的工艺原因可能是()。
低温甲醇洗工艺利用了低温甲醇对合成氨工艺原料气中各气体成分选择性吸收的特点,选择性吸收是指()。
甲醇洗单元入口工艺气分离罐液位过高并不会影响正常生产。
由于甲醇洗造成工艺气流量波动的原因有哪些?
甲醇洗循环气压缩机入口分离器设有液位“高高”和“低低”联锁。
大修后开车甲醇洗单元导入原料气前,甲醇循环降温的冷量来自于()。
大量机械杂质会堵塞甲醇洗装置中的管线、换热器和泵入口,是造成甲醇洗生产波动的重要原因。
在甲醇洗单元,当原料气换热器出现局部冻堵现象,可以采用加大喷淋甲醇量的办法处理。
进甲醇洗单元工艺气带水严重时会造成工艺气冷却器冻结,导致系统停车。
进甲醇洗单元工艺气带水可能造成甲醇洗单元()。
低温甲醇洗脱硫单元主要是脱出工艺原料气中的()。
甲醇洗单元导致甲醇损失的地方有哪些?
因为甲醇系统有甲醇水精馏塔,所以系统中的工艺气分离器运行是否正常就不重要了。
来自煤制氢106单元低温甲醇洗工序()总硫含量小于0.1ppm的新鲜原料气,经脱硫加热器加热至230℃后依次进入精脱硫反应器。
造成氧化反应器循环气入口温度高的原因有()。
甲醇洗单元循环气压缩机回收的是闪蒸出来的二氧化碳。
经过低温甲醇洗后,工艺气中残存的硫化氢降到()以下。
低温甲醇洗单元在原料气换热器中喷淋甲醇的目的是对原料气进行预洗。
进甲醇洗单元工艺气带水严重时,甲醇洗单元应当立即()。
低温甲醇洗主要脱除工艺气中的()和()等酸性气体。