脱乙烷塔回流泵全坏,原料中碳二含量比较低,可以通过脱乙烷塔进料泵直接改至丙烯塔进料,此时要注意()顶要有一定泄放量,保证丙烯质量合格。
脱丙烷塔进料后回流建立以后压力偏高调整操作的方法错误的是()。
脱乙烷塔进料后发现由于原料中碳二偏高引起压力偏高,调整操作操作的方法正确的是()。
脱丙烷塔刚开始进料后压力偏高调整操作的方法正确的是()。
装置开车时,脱丙烷塔底物料分析项目中碳三含量超过5%,则相对应的操作是()。
在大处理量下,进料中碳二含量过高,容易造成脱乙烷塔超负荷运行,分离效果变差,导致()进入丙烯塔,造成丙烯质量不合格。
碳二组分增加,脱乙烷塔压力高,下列操作调整正确的是()。
脱丙烷塔进料的正确方法是()。
正常生产中,脱丙烷塔质量调节中由于脱丙烷塔操作不当,造成后部的碳四塔带()组分,会影响到下游的烷基化装置和MTBE装置的平稳生产。
气分原料中碳五组分增加时,会使脱丙烷塔()。
如果在很长的时间内,脱丙烷塔的进料组分中重组分含量偏高,则该塔的提馏段的塔板数相对过剩,进料口下移实际是()。
脱丙烷塔刚开始进料后压力偏高的原因主要是()。
进料组分C2含量异常增多,脱乙烷塔的调整操作以下正确的是()
脱丙烷塔进料后发现塔底带水,操作调整正确的是()。
碳二加氢紧急停车后,对高低压脱丙烷塔的处理不正确的有()。
原料中碳二组分增加,应该尽量在()操作中将此组分分离出系统。
裂解汽油加氢装置脱戊烷塔进料组分过轻,可能导致塔底液位高。
脱乙烷塔塔底含碳二组分,就不能与丙烯塔流程贯通,原因正确的是()
循环水进装置温度高,脱丙烷塔应急的操作正确的是()。
脱乙烷塔底物料中若发现含有大量碳四组分,则脱丙烷塔应该相应采取的操作正确的是()。
采用高低压脱丙烷工艺中,高压脱丙烷塔进料中碳四浓度比低压塔进料中碳四浓度高。
脱丙烷塔操作中()偏低,会引起碳四塔压力高。
丙烯塔压力超高,丙烯质量不合格的原因是因为进料中丙烷组分高引起的。
在大处理量下,进料中碳二含量过高,容易造成脱乙烷塔超负荷运行,分离效果变差,导致()进入丙烯塔,造成丙烯塔质量不合格。