关于催化剂钝化过程中,应使用低氮油的原因,下列说法正确的是()。
反应系统引进开车低氮油,建立大循环,反应器床层初始温度()
加氢裂化催化剂开工过程中,由低氮开工油到换进100%的新鲜原料油,通常分布进行,每步更换25%新鲜原料油。
完成催化剂钝化以后,可以()减少低氮油,引进新鲜进料。
催化剂钝化结束的判断方法是:温升高峰期后,()
开始引起低氮油进行钝化时应控制进料流率为()
化剂钝化后换进原料油阶段,应严格控制精制油的()含量
催化剂钝化后换进原料油阶段,应严格控制精制油的()含量
在加氢裂化催化剂换油过程中,直到已换进()的新鲜原料油后,方可在2小时后逐步停止注氨和注硫化剂。
催化剂钝化时,可以开启注水泵开始注水。
钝化剂可以有效钝化重金属对催化剂的污染,因此加入量越大越好。
加氢裂化催化剂钝化过程中,引入低氮油的指标应为()。
改好原料油罐区至原料油缓冲罐流程,向罐内引原料油,将进料和分馏系统冷长循环改为(),准备催化剂钝化。
某催化装置提升管新鲜原料流量为100t/h,装置不回炼,催化剂循环量为800t/h,提升管催化剂藏量为8t,该装置剂油比为()。
某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,该起事故直接原因有()。
反应系统引进开车低氮油前,低氮油()已完成
催化剂钝化属于强放热反应,为了避免反应超温和控制钝化速度,出现温升时,应减少配人空气量,当温度稳定时,稍微增加空气量。
在进低氮油进行钝化前,一般需将反应器进口温度降至()℃。
为什么要用低氮油开工?
卸催化剂的计划要考虑周全,要回收使用的催化剂必须在完全钝化、干燥和常温的条件下卸出;对报废的催化剂,为了节省钝化时间,在利用氮气循环降至常温后,卸出过程大量浇淋冷却水降温钝化就可以了。
催化裂化的反应深度以转化率表示。单程转化率=(气体+汽油+焦炭)/新鲜原料*100%()
如果低氮油所含的轻质馏分不足,将不利于分馏系统()和建立(),此时可通过()开工管线向低压分离器中引入()。
加氢裂化钝化过程中氨被催化剂吸附后可抑制催化剂的活性,所以说氨可以使催化剂水久性中毒()
某练化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、主管俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,该起事故直接原因有()