MTO装置使用的DMTO专用催化剂型号是();由于催化剂性质的特殊要求,装置催化剂长期储存需要用()进行保护。
由于醋酸锑具有强烈刺激性气味,故现在大部分装置都改为()作催化剂。
催化裂解装置未设置烟气轮机,是由于()。
由于密相装填具有催化剂分布均匀,装填量大等特点,所以说加氢裂化装置催化剂应尽可能采取密相装填方式
MTO装置使用的DMTO专用催化剂是在ZSM-5基础上开发的D803-II01催化剂。
在不改变催化剂的情况下,MTO生产工艺设计可实现乙烯/丙烯比例在0.8~1.2范围内调节。
根据DMTO催化剂的特性,待生催化剂定碳的高低将影响产品气分布。
MTO装置急冷塔的作用是脱出产品气过热并洗涤其中夹带的催化剂。
某催化装置新鲜原料流量为90t/h,总回炼量为10t/h,粗汽油流量为42t/h,稳定汽油出装置流量为45t/h,该装置汽油收率为()。
按照催化剂类型分类,MTO催化剂是属于固体酸催化剂。
某催化装置提升管新鲜原料流量为100t/h,回炼油浆流量为5t/h,循环油浆为200t/h,该装置回炼比为()。
MTO催化剂再生的形式为完全再生。
某催化装置提升管新鲜原料流量为100t/h,装置不回炼,催化剂循环量为800t/h,提升管催化剂藏量为8t,该装置剂油比为()。
装置进行紧急放空时,由于反应器床层进出口压差过大,容易造成催化剂()
某催化装置提升管新鲜原料流量为100t/h,总回炼量为20t/h,轻柴油出装置环量为30t/h,该装置柴油收率为()。
MTO装置停工后,为了彻底卸除反再系统中的催化剂,必须保持约1周的()供应,以保证催化剂罐顶汽抽子的使用。
某催化装置提升管新鲜原料流量为100t/h,总回炼量为20t/h,轻柴油收率为30%,汽油收率为45%,油浆不外排,该装置单程转化率为()。
某催化装置新鲜原料流量为90t/h,总回炼量为10t/h,催化剂循环量为900t/h,提升管催化剂藏量为5t,该装置剂油比为()。
下列选项中,属于MTO装置催化剂操作方法的是()。
早期的MTO研究集中在中孔()分子筛为基础的催化剂方面。
装置上非正常的热过剩,是由于操作上(),引起催化剂带油造成。
某催化装置提升管新鲜原料流量为100t/h,总回炼量为20t/h,轻柴油收率为30%,汽油收率为45%,油浆不外排,该装置总转化率为()。
某催化装置新鲜原料流量为100t/h,回炼油流量为5t/h,回炼油浆流量为3t/h,分馏回炼污汽油流量为2t/h,该装置回炼比为()。
在不改变催化剂的情况下,MTO生产工艺设计可实现乙烯/丙烯比例在0.8~1.2范围内调节。()