自动制动阀手柄从运转位移至制动区,均衡风缸排风过快的故障分析:自动制动阀调整阀压板螺母排气孔过小;均衡风缸管径过大,使其容积变大。
自动制动阀手柄在制动区,均衡风缸排风过速是什么原因?如何处理?
自动制动阀手柄在制动区,制动缸压力上升缓慢,可能的原因有()。
当机车无火回送时,塞门必须开放,制动管增压时,经塞门、止回阀进入总风缸,总风缸压力增至360至()Kpa,止回阀自动关闭,使总风缸与车辆副风缸压力相同。
JZ-7型自动制动阀手柄置运转位,均衡风缸升压缓慢的原因有哪些?
自阀手柄制动区单阀手柄推至单缓位工作风缸、制动缸压力均不下降的原因()。
机车制动机单机试验,检查各压力表指示压力,自动制动阀和单独制动阀手柄均置运转位,总风压力750±20Kpa~900±20Kpa;为补充所有用风处的漏泄,允许总风缸压力略有下降,但1㏕内漏泄量不超过20Kpa;均衡风缸、列车管、工作风缸的空气压力均为500Kpa,三指示压力相差不超过();
J2-7型空气制动机,当工作风缸压力降压与制动管压力相同后,工作风缸与制动管压力仍继续同时下降为工作风缸().
单缓试验后,自动制动阀手柄移至运转位,工作风缸充气缓慢,可能的原因有()。
大闸手柄在制动区,均衡风缸压力是从()排向大气的。
自动制动阀手柄置于运转位,均衡风缸升压缓慢,可能的原因有()。
自动制动阀置于紧急制动位后,再将单独制动阀手柄置于单独缓解位时起,15秒之内制动缸开始缓解,并应在()内制动缸压力缓解到零。
自动制动阀手柄在制动区,制动缸压力上升缓慢,是何原因?如何处理?
工作风缸漏泄时,自动制动阀制动后,制动缸压力有阶段上升现象。
车辆在施行常用制动时,使工作风缸与容积室(或副风缸与制动缸)两者压力均衡时的制动管减压量称为()减压量。
自动制动阀手柄在制动区,制动缸压力发生阶段下降,可能的原因有()。
自动制动阀手柄从运转位逐渐减压到手柄取出位后,再直接移回运转位,均衡风缸升压正常,而列车管停一段时间才升压或升压缓慢,可能的原因有()。
自阀手柄在运转位,均衡风缸与列车管均达不到定压,但手柄在制动区保压良好,其原因为()。
JZ-7型制动机自阀手柄在运转位,均衡风缸与列车管均无压力,与其无关的原因是()。
自动制动阀手柄从运转位移到制动区,均衡风缸排风过快,可能的原因有()。
自动制动阀手柄在运转位,均衡风缸压力正常,而列车管压力达不到定压,手柄移动到制动区和过量减压位时,制动缸没有压力,手柄移至紧急制动位时,制动缸压力上升是何原因?如何处理?
JZ-7型自动制动阀手柄在制动区,制动缸压力上升缓慢的原因有哪些?
机车制动机单机试验,检查各压力表指示压力,自动制动阀和单独制动阀手柄均置运转位,总风压力750±20Kpa~900±20Kpa;为补充所有用风处的漏泄,允许总风缸压力略有下降,但1㏕内漏泄量不超过20Kpa;均衡风缸、列车管、工作风缸的空气压力均为500Kpa,三指示压力相差不超过()
自动制动阀,手柄移至紧急位均衡风缸压力降为0,紧急制动倒计时()s开始